[摘要]:针对某工厂抱怨空转空调时车内的“咔嗒声”问题,通过噪声谱及滤波分析,可以看出“咔嗒声”频率成分集中在400~730 Hz左右,通过支架试验分析为涡旋压缩机的排气脉动。通过扩展消声器理论模型对压缩机气流通道进行了改进,前后排气脉动从18.5 kPa降低到9.0 kPa,改善状态的压缩机装载验证,结果表明,400~730 Hz的频段噪声减少了约6dB (A),车内主观评价“多拍音”明显改善。该投诉的解决为涡旋汽车空调压缩机的设计提供了思路,并将其作为同类产品的R & amp适用于d。
1 引言
NVH (Noise,Vibration,Harshness)是噪声振动舒适度的简称,是衡量车内舒适度的关键指标,受到私家车主和汽车公司的重视。汽车空调系统是车内温度调节装置,空调压缩机作为核心部件,在夏季车内温度调节中发挥着重要作用。同时,空调打开时,压缩机也是不可忽视的噪音振动源。
目前涡旋压缩机在汽车空调行业有着广泛的应用。噪音振动虽小,但其优点是排气脉动问题突出。特别是在转速低的高负荷下,车辆怠速NVH问题大部分是由排气脉动引起的。
消音器用于减少气流噪声,可视为管道的一部分,根据管道噪声的频率特性选择合适的消音器尤为重要。
对一家汽车厂的顾客抱怨怠速状态下开空调,汽车里出现了“咔哒声”以上的问题。参考恒星扩展式消音器理论模型,改进压缩机高压腔,将排气口后面的气流通道设计成3个并联扩展消音器结构,实现控制车内怠速异常噪声问题。
2 台架试验分析
涡旋汽车空调压缩机设有排气阀,随着压缩机压缩机的旋转,中心腔压力逐渐升高,中心腔压力高于背压时,压缩机开始排气,中心腔体积达到最小时间后排放结束。因此,旋涡汽车空调压缩机的排气不连续,导致排气压力脉动[1-2]。
图1现场测试照片
如图1所示,
2.1 管路近场噪声试验分析
是脉动、噪声测试系统的现场照片。测试条件为压缩机转速1020 r/min,吸入、排气压力分别为0.28 MPa、1.6 MPa和吸入温度8.7。
工作条件稳定时,主观评价管道晃动明显、规律的“咔嗒声”。如图2所示,对麦克风原始信号进行了处理,得到了FFT、选择指数平均值。如图2所示,存在明显的调制现象,显示了处理后管道近场噪声频谱。根据软件的双光标功能,调制频率为压缩机排气频率17.5 Hz,应该是涡旋压缩机不连续排气引起的脉动现象。
对原始信号进行滤波评价分析结果表明,上述规律的“咔嗒声”能量主要集中在800 Hz内。
2.2 脉动分析
实验结果表明,高频压力传感器收集的脉动有效值为18.3 kPa,脉动频谱如图3所示,能量主要集中在排气频率17.5 Hz及其倍频上。结合上述噪声的主观评价分析,可以看出不连续排气是引起“咔嗒声”的根源。
图2管道近场噪声频谱
为了控制
3 扩张消声结构设计
压缩机排气脉动,在排气口设计了噪声消除结构。
电阻式消音器主要适用于中高频噪声控制,结构比较复杂。谐振消音器适用于单频噪声控制。电阻消音器结构很简单。利用管内声学特性的突变,将部分声波反射到混响源方向,以达到噪声的目的。主要适用于降低中低频段噪声,较一般为扩张结构。其结构图如图4所示。
本文以扩大的消声器结构为参考,对压缩机排气室的静盘结构进行改进,并申请专利以改善结构。
改进前结构如图5所示,涡旋压缩机的高压气流从排气口2排出后,直接向箭头方向进入空调系统管路时,压力突然释放,产生气流脉动。如改进后的图6所示,当气流从排气口2排出时,在进入空调系统管路之前,必须经过3个并行扩展噪声室3。经过膨胀噪声腔的作用,控制了气流脉动。
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图3 排气脉动频谱
图4 扩张消声结构示意图
1.静盘组件 2.排气孔
图5 排气腔改进前结构示意图
1.静盘组件 2.排气孔 3.消声腔
图6 排气腔改进后结构示意图
4 改进状态压缩机效果验证
4.1 单体改进效果分析
对上述改进状态的压缩机进行效果验证,试验工况同上文2.1所述。
测试结果如图7所示,深色曲线代表原状态的噪声频谱,脉动有效值为18.5 kPa;浅色曲线代表改进状态的噪声频谱,脉动有效值为9.0 kPa。
改进前后的脉动时域与频域信号分别如图7、8所示;管路近场噪声频谱如图9所示。
图7 改进前后排气脉动时域信号对比
图8 改进前后排气脉动频谱对比
图9 改进前后管路近场噪声频谱对比
4.2 装车效果验证
如图所示为抱怨车辆在怠速空调工作状态下、司机右耳处噪声频谱。试验在标准半消声室内完成,保证2种状态的测试条件一致。
由图10可知,压缩机改进前后400~730 Hz频带的声压级由41.5dB (A)降低至35.4dB (A)左右,降噪幅度约6dB (A),且主观评价“嗒嗒音” 已察觉不到。
图10 改进前后整车噪音异响频段对比
5 结语
1. 由压缩机台架试验分析可知,车内抱怨的“嗒嗒音”为压缩机排气脉动导致。经过软件滤波分析可知,“嗒嗒音”由排气频率调制产生了800 Hz以内的宽频噪声。
2. 通过参考扩张消声结构,对抱怨车辆空调的压缩机排气腔结构进行改进,结果表明改进后单体排气脉动得到有效控制,由18.5 kPa减小至
9.0 kPa。
3 . 对改进后的压缩机装车验证,结果表明车内“嗒嗒音”频段的声压级降低了6.1dB (A)。主观评价改善效果明显,开启空调后无抱怨声音存在,得到了客户认可。
综上所述,通过本文的研究可知,在压缩机内部引用扩张消声结构可控制排气脉动,这对解决涡旋式空调压缩机引起的异响问题起到实质作用。另外,由于整车与台架的空调管路约束条件不同,加上噪音的传递路径不同,这导致了车内噪声与台架噪音的频谱存在一定差异。
作者 | 冀军鹤,贾继承,易丰收
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