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作者:微波
一辆春兰125-5改进型摩托车行驶了约4600万公里,一次性更换曲轴箱机油,拧紧机油插头时用力过猛,不小心拧坏了曲轴箱M12线程。
更换曲轴箱组件后复装,曲轴箱内发出异常声响(原来运行声音一直正常),几度分解、复装发动机,始终确定不了故障根源。
最后,维修人员只得将一台废置的摩托车上的(因其它原因无法修理、曲轴箱内声音正常且零件齐全准备返回工厂的发动机)曲轴箱分解,取出里面的曲轴、变速器、换挡机构等零部件,装配到故障发动机上。启动摩托车,曲轴箱内仍存在异常声响。
当我走访浙江金华摩托车市场时获知这个信息,来到现场帮助维修站分析判断故障起因。维修人员将故障车启动,稍作暖车后,缓慢加大油门,只听见曲轴箱内发出异声,似乎像炒蚕豆的“咯咯”声。
反复询问维修人员更换曲轴箱零件的全过程,看到维修工也是有修车多年的样子,丝毫不怀疑他们的操作水平有什么问题。
在随意聊天时,不经意间得到一个意外信息。就是用户当时有急事要办,于傍晚时分将摩托车送来维修站并催促连晚加班完成。在询问维修工的有关细节时,他们终于说出了实情。第一次分解曲轴箱是当天晚上,以后几次的分解都是因为白天事情太多,全部在晚上完成分解复装的。
由此,可以初步判断:该故障车分解更换复装曲轴箱,都是在晚上完成的,除了人疲劳之外,时间都较为仓促。也是不可忽视的因素之一。
分解曲轴箱更换零部件在维修作业中本来就不太多,操作过程中难免有点手忙脚乱。最关键的是,曲轴箱内有许多孔,分别安装有各种型号的轴承、曲轴、变速器主轴、副轴齿轮、拨挡轴、换挡鼓、启动杆轴,部分发动机还装有平衡机构,这么多轴和孔的配合需要有非常严格的位置度要求,这就是众所周知的“一面两销定位法”。
从技术角度来说,曲轴箱内所有销及轴与孔的间隙越小越好。但所有的销和轴都存在径向跳动问题。这就要求曲轴箱内的所有零件轴孔位置度精确,尤其对铝合金制造的曲轴箱的致密度提出更高的要求。这二项都直接影响曲轴箱内零件的运转质量和声音。
分解曲轴箱,仔细检查,发现曲轴箱内部的加强筋略少,将该故障车左右曲轴箱放到电子秤上与正品曲轴箱进行比对,重量竟然相差50多克。这充分说明该故障车曲轴箱铝合金铸件致密度较差,显然属于伪劣产品。
再加上分解曲轴箱时,由于时间仓促未按规定的程序拧松螺栓,使其之结合面产生变形,曲轴箱各轴孔位置度产生偏差,超过了各轴承的游隙,最终导致曲轴组件、变速器齿轮的支撑轴承产生异常声响,即使更换全部零件也无法消除。
更换正品曲轴箱组合,精心复装所拆零部件,启动摩托车,发动机运转声音恢复正常,确认故障排除。
从技术要求上说,分解曲轴箱必须等待发动机充分冷却后才能分解。拆卸紧固曲轴箱合其它机体螺栓时,必须遵循按序先松小直径螺栓、后卸大直径螺栓,并分2〜3次松开的原则:即预先将每根螺栓先松开1/4圈,并采取对角线方向从外到内依次拧松。
如1只M6螺栓全部松开再去拧松其它螺栓或随意方向拆卸的话,易使曲轴箱结合面产生不同程度的变形。
同样道理,在复装曲轴箱时,也应遵循从标有最小号码的螺栓开始,尤其注意先拧靠近二只定位销方向的螺栓,并采取对角线方向从外到内分2〜3次依次拧紧。
曲轴箱定位销周围的密封胶很多,在分开曲轴箱时容易使定位销受伤,定位失准,难以确保曲轴箱内各种轴的位置度。
若曲轴箱结合面的密封垫余屑清除不干净,新的密封垫片覆盖在上面,形成此处不平整,不同程度的影响了曲轴箱结合面的平面度,同样会影响曲轴箱内各轴的位置度。轴的位置度一旦失准,只要超过轴承的游隙,曲轴箱内的各种运转零件同样会发出异常声音,望大家维修时予以高度重视。
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